●记者骆志雄本报通讯员胡志刚
4月25日,潘铭云一直在车间加班到21时才回家,第二天一早,他又启程去福州出席球探体育比分:庆祝五一国际劳动节暨八闽工匠事迹报告会。
“五一”国际劳动节前,他被授予全国五一劳动奖章。
加班,对潘铭云来说,是家常便饭。
“上个月开始,我和同事们都开启了加班模式。我们接到山东一家企业生产96台硫化机的订单,目前,已完成13台。从那一刻开始,大家都感到又辛苦又自豪。今年任务很重,每天早上,我和同事们都是7时20分上班,21时才下班,回到家都快22时了。周末是轮流休息,一周,我只能休息一天。”
潘铭云是福建华橡自控技术股份有限公司高级技师,是一名优秀的数控镗工。
“我在镗床岗位干了三十多个年头,亲历了企业的发展、技术的进步。”潘铭云说。
30年来,潘铭云累计完成工时42万小时,超定额350%。
潘铭云在数控编程和复杂零件加工方面独有建树,攻克了无数个加工难题,为公司生产经营做出了突出贡献,他因此先后荣获“公司标兵”、“球探体育比分:技术能手”、“球探体育比分:首批特支人才——球探体育比分:技能大师”、“球探体育比分:五一劳动奖章”、“享受国务院政府特贴技能专家”等荣誉称号,成为人人尊敬的蓝领金牌工人。
偷师学艺
1985年7月,潘铭云技校毕业后,直接分配到三明化机厂一金工车间当了一名落地镗学徒。
说起落地镗,那可是当年化机厂的宝贝设备,公司主产品——轮胎硫化机的主大件都在这台设备加工,一般人没有二三年是不可能独立操作的。
喜欢琢磨的潘铭云,在师傅的指点下,进厂半年就能独立操作设备,提前“出师转正”,成为镗床组年轻骨干。
上世纪90年代,公司引进了一台价值30万美元的日本东芝BF130A数控镗铣床。当时,这是一台具有世界先进水平的数控设备,无人敢碰。
潘铭云主动请缨学习操作数控设备。受当时国际上某些因素影响,日方拆除特型球面加工主板并自己安装,随机文件不配中文,潘铭云就全程跟班日方专家安装调试,默默学习记录,偷师学艺。
英文说明书看不懂,就自己买来英汉词典认真对照翻译。接下来的日子,潘铭云废寝忘食抱着说明书,逐项摸索学习数控代码的使用。3个月后,他就基本具备了独立操作数控镗床能力。
潘铭云在操作过程中发现,由于技术员缺乏镗床实际操作经验,有的程序不尽人意,加工复杂,时间冗长,效率比较低。潘铭云暗下决心:“一定要学会自主编程!”
他上图书馆查找学习数控编程知识、ISO国际标准代码和法那科控制系统软件语言,虚心向技术员求教专业知识,终于掌握了数控编程方法,个人能力实现了质的飞跃。
2009年,公司新购1台价值600万元的TJK200大型数控镗铣床,控制系统为西班牙发格软件,潘铭云再次勇挑重担接手调试,使原计划半年投入使用的设备缩短至1个月,为加快产品产出立下汗马功劳。
1998年,潘铭云考取了高级工证书;2004年考取了技师证书;2009年,又考取了高级技师证书。一个技校毕业生开始了从操作型工人向知识型工人、进而向高技能人才的华丽转变。
用脑子干活
潘铭云常说,要用脑子干活,蛮干不如巧干。
公司主产品轮胎硫化机是轮胎生产关键工艺设备,直接影响到成品胎的质量等级,因此轮胎企业对硫化机质量要求极高,而硫化机底座、横梁、墙板、连杆、曲柄齿轮等主大件又是重中之重,直接影响到硫化机整机精度。
为确保零件形位精度,公司决定五大件全部由数控镗加工。
潘师傅在认真分析图纸及工艺要求的基础上,结合设备特性和积累的镗床加工经验,编制各类零件加工程序220多件,这些程序既实用,又提高功效,还能确保加工质量,为硫化机提质量、上档次,达到国内先进水平做出了贡献。
2002年以来,轮胎企业如雨后春笋遍地开花,市场对硫化机的需求呈现“井喷式”增长,硫化机订单如雪片般飞到公司。
底座等主大件的加工周期成为制约按时交货的突出瓶颈。
公司不得已只好采取外协加工,费用高昂。潘铭云心想,决不能让市场和利润在手中流失。
潘铭云想办法改进工艺,修改程序,缩短辅助时间,提高加工效率,最大限度地发挥设备潜能,单台底座加工从32小时缩短至22小时,墙板加工从16个小时缩短至6个小时。
同时,潘铭云带领机台人员加班加点努力挖掘生产潜力,带头实行大白班、大夜班两班倒工作制度,休息日、节假日也照常上班,产出进度大大加快,主大件全部实现自产,每年为公司节约费用创造效益几十万元。
由于使用年限已超20年,潘铭云操作的东芝数控镗精度下降,液控系统频出故障,导致停机,外企维修服务单位报价极高,且维修周期漫长。潘铭云与机电维护人员一道,凭着对“伙伴”多年的熟悉程度,自己动手对设备进行维护改造,用国产液压泵替代进口泵,对主轴、工作台进行大修,调试恢复几何精度……
最终,设备焕发出二次青春。
当东芝公司专家开展用户回访时,发现设计寿命20年的数控镗依旧正常工作,都觉得不可思议,对潘铭云竖起大拇指,连连称赞。
“小潘刀法”
2012年,公司研发65〞液压轮胎硫化机,该机型加工难度大,工艺过程复杂。
潘铭云经过认真分析工艺步骤,仔细研究图纸,大胆改变加工工艺,制作定位工装,采用单件加工方式,一方面充分利用机床精度,另一方面合理制定加工步骤,确保了精度,顺利完成零件加工,并通过装配安装调试验收。
2014年,公司研发出122〞工程胎硫化机,潘铭云对原工艺中的一些不足进行了改进,将四次装夹改为二次装夹,这样不仅减少了加工变形,更重要的是减少了重复加工上架以及工件翻身次数,大大提高加工效率。改进后加工测量基准和装配基准一致,进一步提高了产品质量和装配精度,生产成本也得到了降低。
镗床加工中,需要经常磨刀和换刀,潘铭云认真分析各项原因,自行设计整体式刀杆,增加刀杆刚性,并在刀具刃磨上做文章,经过多次试验,找出最佳前角、后角、刃倾角等粗、精镗刀具组合角度,刀具寿命大大延长。
墙板定位销孔的加工,易出现“扎刀”“啃刀”现象,潘铭云经过研究后,修磨专用立铣刀,改变工艺,确保了产品质量。
这些刀具和加工方法在镗床组得到推广使用,被组员亲切命名为“小潘刀法”。
名师带高徒
潘铭云说:“企业给我提供了舞台,我所学到的每一点知识和技能,都离不开企业对我的关心和培养,现在我只是尽自己能力,把学到本领的回馈给公司,不让技术断代,队伍青黄不接。”
他长期参与公司工会开展的“名师带高徒”活动,通过技术讲座、技能演示、经验交流、现场指导等方式毫无保留地传授编程技巧和先进操作经验,对徒弟及其他同事在工作中遇到问题都会认真指导,并耐心讲解,说明理由和原因,从不摆技能大师的架子。
他培养出来的徒弟有四人已成为车间生产骨干,其中一人已是镗床组班长、高级技师。
如今,潘师傅已是业内名人,多家民营企业老板想高薪聘请他当技术指导,都被他婉言谢绝。他仍然守着这台镗床。他说:“只要公司需要我,我会一直干下去,直到干不动的那一天!”
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